国内统一刊号:CN33-0080  http://www.shangyudaily.com  E-mail:syrb@mail.sxptt.zj.cn

点击上虞日报

关注上虞热点

讴歌上虞建设






今日上虞

国际国内

社会广角

虞舜文化

白马湖畔

江边短论

图片新闻

前期回顾

报社信箱

 

今 日 上 虞


节能是利人利己行为

———访金环轴承有限公司总经理钱建平



记者 厉红祥 实习生 陈冲

“企业从创办开始就要树立节能减排的理念,这不仅是降成本、增效益的一大捷径,也是减能耗、利社会的一种行为。金环轴承公司这几年始终都在探寻节能减排的方法,并取得了实实在在的经济效益和社会效益。”7月17日下午,浙江金环轴承有限公司总经理钱建平在接受记者采访时,开门见山地道出了节能减排的意义之所在。

乍一看,穿着蓝色工作服、将办公桌置放在车间一隅的钱建平,朴素得不像是一个有着5000多万元年销售产值的大企业老总。记者找到他时,他正在与客户商谈设备采购的事宜。从随后的交谈中了解到,金环轴承在节能增效的推动下,正在实施新一轮的扩产计划,争取在两年之内使生产规模扩大一倍。

用的是钢材,耗的是电能,金环轴承公司每运转一天,就要消耗钢材30吨,用电2.5万度,如此大的“胃口”,如果不加以节制,其浪费是相当惊人的。

2006年,金环轴承毅然投下巨资,向国内一家企业购买了新式武器——热回收型连续式等温退火炉,并于当年10月投入生产。热回收装置通过回收工件显热,达到能源再利用的目的。该装置比传统的电等温退火炉节省能耗50%,粗略一算,仅此一项,公司年节约能源就达65万千瓦时左右,大大降低了生产成本。与此同时,热回收型退火炉由于增加了热量的回收,使工件出炉温度从原来的660℃降到200℃以下,减少了产品冷却用场地面积,提高了厂房的利用率。
金环轴承公司通过技改,还使加工工艺从传统的二火加热改为一火加热,在相同的产量下,日耗电从原来的2.5万度减少到1.5万度。按原来的工艺,企业现有的一号厂房只能铺设两条锻造生产线,改为一火加热后,现可布置6条生产线,相当于一号厂房在“零土地”的情况下,技改扩产3倍。

钱建平给记者算了一笔账:采用节能措施后,公司年节约成本200万元,占年利润的40%之多。公司每年生产1600万只工件,按此计算,每件产品成本下降0.125元,这在机械行业原材料上涨、利润空间下降的背景下,显得尤为难得。


 


 

 

本站网页版权属上虞日报社所有,未经许可,不得转载镜像
 建议使用IE5.0,800*600分辨率浏览   技术支持 Email;syzd@sina.com